分析換熱器管板深孔加工對孔外圓的同軸度問題
在換熱器管板深孔加工的過程中,由于鉆頭兩條切削刃存在對稱誤差、鋒利程度不一樣等,都會造成鉆削過程中孔位的漂移。正常情況下100mm漂移數(shù)值控制在0.1mm就存在特定的難度。通常要求較嚴(yán)的孔在鉆削之后都會進(jìn)行鉸削,鉸削可控制孔的直徑精度、上升表面質(zhì)量。但不能修正鉆削產(chǎn)生漂移。
為了解決這個問題,我們不能用常規(guī)思路,認(rèn)為雖然
換熱器管板深孔加工時的漂移不好免除,但讓外圓來適應(yīng)內(nèi)孔還是可以保障同軸度要求的。具體工藝步驟是:
1、下料,總長留余量2mm。
2、車左端端面見光,粗車外圓到φ35.5mm。
3、夾左端粗車過的外圓,精車右端端面,保障總長80±0.05 mm,鉆、鉸φ4.9±0.05 mm通孔。
4、去兩端孔口毛刺,兩個尖頂φ4.9±0.05 mm孔,精車φ34.9 mm外圓。
5、再以φ34.9 mm外圓為基準(zhǔn)加工其余各尺寸。
這樣先把φ4.9±0.05 mm孔加工出來,再以φ4.9±0.05 mm孔為基準(zhǔn)加工出其余各尺寸,使φ4.9±0.05 mm孔加工過程中的漂移誤差,在后面的加工中得到糾正。